Der Realbau hat einige Schwächen aufgezeigt die währende des digitalen Entwurfs schon erkenntlich waren. Aber die stellen keine großes Hinderniss dar.
Die gute Nachricht:
Er hebt mindestens 550g
mit ca 100g Zusatzbalast im Heck (Ich hab die Lego Akkubox zum Testen gehabt und ein 150g Bleigewicht als extra)
Ohne Zusatzbalast nur 400g ..
Das Kabelmanagment ist etwas fummelig aber alles geht sich aus.
Die schlechten Nachrichten:
Die linke Antriebsachse steckt direkt im Differnzial und wird nur von 12er Zahnrad im Diff gehalten. Nach ein paar Runden fällt das Rad ab.
Dagegen helfen nur 2 Möglichkeiten:
A: eine 5,5 Achse mit Stop auf 3,5 kürzen - das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren
B: Eine gedruckte Achse mit den gleichen Eigenschaften wie A
Der Schwenkmechanismuss muss etwas besser gesichter werden da er bei 568g Last momentan etwas aus den Lagerpins gezogen wird.
Der Servo sitzt direkt auf der Lenkachse und kann theortisch maximal 90° drehen, hat aber nur 60° mechanisch zur Verfügung. Der Lenkeinschlag sollte, wenn möglich, elektronisch auf 60° begrenzt werden. So ist der Betrieb mit IR-Empfänger nur begrenzt empfehlenswert, was ich aber sowieso keinem empfehlen würde....
Die Gummis der alten Model Team Räder sind ziemlich hart und rutschen bei vollem Lenkeinschlag auf Laminat. Hier sind die neuen weichen Räder vom Mini Cooper/ VW Käfer/Bus besser.